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鍋爐除塵器改造后的投運效果怎么樣

發(fā)布作者:宏大除塵 發(fā)布時間:2023-10-22 11:22:09

鍋爐除塵器作為工業(yè)除塵中應(yīng)用普遍的除塵設(shè)備,在鍋爐廠粉塵收集和治理中發(fā)揮了大除塵功效,是治理工業(yè)粉塵的重要設(shè)備,鍋爐脈沖除塵器的開機操作對設(shè)備的運行狀態(tài)和除塵效果有直接的影響,正確操作設(shè)備,讓設(shè)備穩(wěn)定運行才能做到一個除塵的除塵效果。鍋爐除塵器改造后的投運效果還是令人滿意的,鍋爐脈沖除塵器改造前除塵器出入口粉塵排放值在300mg/Nm3左右,而改造后除塵器出入口粉塵排放值在40mg/Nm3左右,此次改造工程,使2號爐粉塵排放量減少,每年可減少粉塵排放量2700噸。

鍋爐除塵器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和技術(shù)原因,已達不到有些地方環(huán)境的排放標準了,為了配合的政策,一些廠家就面臨著靜電除塵器改造的問題,靜電除塵器改造成布袋除塵器能降不算高灰塵排放濃度,被認為是一種可行的方案。

一、新增旁通煙道和旁通閥。旁通煙道確定旁通閥打開時煙氣不與除塵濾袋接觸。用于鍋爐啟、停投油助燃工況及鍋爐排煙溫度超溫時,起到保護布袋作用。同時可實現(xiàn)除塵器的離線檢驗。通過PCL控制自動打開旁通閥,關(guān)閉煙氣閥,煙氣直接通過旁通煙道進入排氣煙道,保護濾袋;

二、新增的走梯平臺及照明,并增加一臺30m3空壓機,同時增設(shè)壓縮空氣儲氣罐、吸附干燥器、壓縮空氣輸送管路。

三、拆除原電除塵器電場陰框架和陽板排、陽板和陰線、內(nèi)頂蓋和外頂蓋等相關(guān)設(shè)備。確定電除塵器內(nèi)部中空,并打掃干凈;

四、鍋爐除塵器改造的頂蓋重新設(shè)計加工,在頂蓋上裝設(shè)凈氣室,布袋清灰系統(tǒng)的部分部件,如脈沖閥,并加設(shè)煙氣旁路;

五、在原電除塵器出入口處加設(shè)出氣端墻。保留原電除塵器煙道,重新設(shè)計安裝布風(fēng)板及導(dǎo)流隔板,煙道由于要安裝擋板門,需要在設(shè)計的安裝位置處斷開,安裝擋板門和補償器后密封焊接;

六、保留原電除塵器的出入口煙道和出入口煙箱,出入口煙箱喇叭口的上部開孔,從凈氣室接一段出入口煙道與原出入口喇叭口的開孔處相連,這樣既達到設(shè)計要求,又盡可能的利用了原電除塵器的殼體和煙道,節(jié)約了成本。充足利用原來除塵器保溫系統(tǒng)。增加本體及設(shè)備均做保溫設(shè)計,并負責(zé)實施安裝?;謴?fù)和新除塵器保溫損壞和拆除的部分;

鍋爐除塵器改造后的投運效果怎么樣?下面,為您詳細講講:

一、轉(zhuǎn)動板電除塵器改造增加了后續(xù)脫硫設(shè)備的性,減少運行阻力。在轉(zhuǎn)動板電除塵器投運的一個月以來,由于除塵器速率的提升,進入脫硫系統(tǒng)的粉塵量減少,沒有發(fā)生過改造前常發(fā)生的脫硫煙氣換熱器堵塞的現(xiàn)象,由于去掉了堵塞現(xiàn)象,使脫硫系統(tǒng)運行阻力平均減少220Pa,累計每年可節(jié)省電耗110萬kWh。

二、改造后的粉塵排放量比改造前減少了。鍋爐除塵器改造后的投運效果:鍋爐除塵器改造前除塵器出入口粉塵排放值在300mg/Nm?左右,而改造后除塵器出入口粉塵排放值在40mg/Nm?左右,此次改造工程,使2號爐粉塵排放量減少了,每年可減少粉塵排放量2700噸。

三、轉(zhuǎn)動板電除塵的應(yīng)用,使除塵系統(tǒng)比守舊電除塵技術(shù)節(jié)能33%。鍋爐除塵器改造僅把原來的第4電場改造成為轉(zhuǎn)動板電場,就實現(xiàn)了出入口粉塵小于50mg/Nm?的預(yù)定目標,如果用守舊電除塵技術(shù)改造,那么需要在原來除塵器的基礎(chǔ)上增加兩個電場。在同等性能下,轉(zhuǎn)動板電除塵器系統(tǒng)比守舊電除塵技術(shù)節(jié)能33%,每年可節(jié)約用電438萬kWh。

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